Univerzální bednění PERI DUO
Dnes je 1.9. – svátek slaví Linda , Samuel

By-pass rotační cementářské pece

Zveřejněno: 29. 6. 2007

Použití by-passu u rotační cementářské pece může výrazně ovlivňovat technologický proces kalcinace upravených vstupních surovin a následný proces slinování. By-pass pomáhá zamezit tvorbě nálepků jednak ve výměníku před pecí, jednak přímo v přechodovém kusu pece. Dále má vliv na kvalitu slínku, kde omezuje především obsah alkálií.

By-pass by měl odvádět minimálně 10 % plynů z hlavního hmotnostního toku plynů, aby měl výraznější efekt, při odvádění 25 % plynů je efekt již stoprocentní. Energetická náročnost technologie při použití by-passu je vyšší, 10% by-pass znamená nárůst spotřeby tepelné energie o cca 167,5 kJ.kg-1 slínku.


Obr. 1: Příklad principu směšovací komory by-passových systémů

Například podle japonských autorů, pokud cement obsahuje 0,2 % hmotnosti jemných by-passových odprašků (obsahujících cca 22 % chlóru), ještě není významně snížena tzv. 28 denní pevnost betonu.

Rotační pece v technologii výroby cementu slouží k pálení surovinových směsí na slínek (původní patent rotační pece z r. 1885 v USA – Frederik Ransome, realizace první pece 1887). Svými rozměry (např. průměr 4 metry, délka 90 metrů) patří tyto rotační pece k největším technologickým strojním zařízením pro zpracování nerostných surovin.

Jako by-pass je označován odtah části pecních plynů z přechodového kusu rotační cementářské pece, rychlé zchlazení této části pecních plynů a jejich odvedení do samostatného filtru – tato část plynů není vedena do výměníku před pecí, kde dochází k částečné kalcinaci v surovinové směsi. Takový by-pass omezuje nebo odstraňuje tvorbu nálepků ve výměníku odváděním alkálií (především ve formě chloridů) mimo pecní okruh, dále omezuje obsah alkálií přímo ve vznikajícím slínku.

Příklady teplot tavení sloučenin alkálií: KOH – 361 °C, NaOH – 319 °C, KCl – 768 °C, NaCl – 801 °C, K2CO3 – 894 °C, Na2CO3 – 850 °C, K2SO4 – 1 074 °C, Na2SO4 – 884 °C.

By-passové plyny jsou odtahovány z přechodového kusu rotační pece do chladicí komory, kde rychlým ochlazením těchto horkých plynů dojde ke kondenzaci alkálií na prachových částicích v by-passových plynech. Prachové částice tvoří kondenzační jádra. Teplota v přechodovém kusu je cca 900–1000 °C, odtahované by-passové plyny musí být šokově ochlazeny na teplotu cca 300–400 °C, aby došlo ke kondenzaci veškerých sloučenin alkálií.

Při provozu rotační cementářské pece sloučeniny alkálií sublimují nebo se vypařují do pecních plynů v oblasti teplot nad 1000 °C, v oblasti nižších teplot opět kondenzují jednak do horké surovinové moučky, jednak na stěny výměníku a přechodového kusu, kde tvoří nálepky.

Tvorbě nálepků nelze zabránit pouze eliminací alkálií, především je nutno eliminovat chlór. V surovině bývá obsah chlóru kolem 0,04–0,15 %, chlór přichází také s palivem a se spalovanými odpady.

Nutnost zavedení by-passu vyplývá ze surovinové základny, kdy při obsahu alkálií na vstupu do pece nad 2 % (případně 1,2 % K2O + Na2O), obsahu chlóru nad 0,02 % a obsahu nad 0,5 % SO3, je již doporučován by-pass.

Koncentrace alkálií a chloridů může být sledována v horké moučce v přechodovém kusu, nebo v prachu, kterým jsou zaprášeny pecní plyny v přechodovém kusu. Podle této koncentrace může být nastaven by-pass, tak, aby bylo by-passem odtahováno optimální procento pecních plynů.

Rovněž převedením alkálií z oxidů na sírany se eliminuje jejich škodlivost v cementu.

Čím větší část pecních plynů je odváděna by-passem, tím více se zhoršuje energetická bilance pece. Pro co nejvyšší účinek by-passu je důležité jeho umístění tak, aby byly odtahovány pecní plyny z takového místa, ve kterém je koncentrace alkálií nejvyšší. Zaprášenost pecních plynů v přechodovém kusu je v ose pece vyšší (cca 200 g.mn-3) a směrem k hornímu okraji průřezu pece klesá. Koncentrace alkálií v prachu v přechodovém kusu je v ose pece nižší a směrem k hornímu okraji průřezu pece stoupá. Musí být zohledněn také vliv rotace pece. Umístění odtahového hrdla by-passu je nejvhodnější v horní části přechodového kusu s mírným náklonem 10–15° od vertikální osy příčného průřezu pece ve směru rotace pece.

Při konvenčním řešení vznikají by-passové odprašky jako vedlejší produkt výroby cementu a vzhledem k vysokému obsahu alkálií nemohou být přidávány zpět k surovinové moučce dle obr. 2.


Obr. 2: Konvenční řešení by-passu

Řešení dle obr. 3 umožňuje hrubé nízkoalkalické odprašky (s obsahem cca 2 % Cl) vracet zpět do surovinové moučky, takže množství vedlejšího produktu (jemné by-passové odprašky s obsahem cca 22 % Cl) je oproti konvenčnímu by-passu až pětkrát nižší.


Obr. 3: Řešení by-passu s využitím hrubých by-passových odprašků zpět do surovinové moučky a přidáváním jemných odprašků do cementu v cementové mlýnici

Hrubší částice lze odseparovat z by-passových plynů pomocí cyklonu a při teplotě cca 350 °C vracet zpět do pece nebo do výměníku. Cyklon je průměru 1500 mm, hranice třídění 10 μm.

By-passové plyny s obsahem jemných podílů jsou ochlazovány na 150 °C, aby je bylo možno odprašovat přes tkaninový filtr. Jemné chloridové odprašky jsou po navlhnutí lepivé, chlór je obsažen v krystalcích KCl.

By-passové odprašky lze tedy mechanickými postupy rozdělit na dvě frakce. Hrubší frakce (částice větší než 70 μm) obsahující převážně slínkový a surovinový prach s nízkým obsahem alkálií včetně CaSO4, dále jemná frakce (částice menší než 70 μm) obsahující slínkový a surovinový prach s vysokým obsahem alkálií. Množství hrubé frakce je 85–90 % a množství jemné frakce je 10–15 % z celkového množství odprašků. Hrubá frakce je recyklována zpět do procesu (homosilo, vstup do výměníku, surovinová mlýnice) a jemná frakce je použita jako přísada do cementu v množství max. 0,5 %, aby sledované škodliviny (Na, K, Cl, stopové prvky) nepřesáhly maximální limity dané normou. Přísada alkalických odprašků má rovněž mírný negativní dopad (až o 5 %) na výsledné pevnosti betonu. Lze konstatovat, že alkalické by-passové odprašky lze kombinovat pouze s velmi kvalitním slínkem a za přísné analytické kontroly kvality výsledného produktu.

Závěrem chci poděkovat mým bývalým kolegům z PSP Engineering a.s. za pomoc při udržování kontaktů, informací a znalostí z průmyslového vývoje vůči VUT v Brně, FSI.




1 Ing. Jiří Malášek, Ph.D, e-mail: malasek@fme.vutbr.cz
Autor: Jiří Malášek
Foto: Archiv autora
 

Nové

Novinka u STAVTECH CZ: Příslušenství CM má velký potenciál

Zveřejněno 6.8. V nabídce společnosti STAVTECH CZ, vyhledávaného dodavatele stavebních strojů, příslušenství a náhradních dílů, nově nalezneme sortiment italské firmy CM s.r.l. Rozšíření nabídky cílí na zákazníky, kteří potřebují proměnit běžnou stavební techniku v… celý příspěvek

Nová mobilní aplikace STROJNICAK nabízí komplexní informace pro obsluhy strojů

Zveřejněno 28.7. Praktický pomocník v kapse nejen pro všechny profesionální obsluhy strojů – to je nová mobilní aplikace s názvem STROJNICAK, kterou na trh uvedla společnost Lektorská činnost. V přehledně zpracovaném uživatelském prostředí se zájemce může… celý příspěvek

Komatsu přináší na staveniště mobilní megawattovou nabíječku

Zveřejněno 25.7. Společnost Komatsu ve spolupráci s kalifornskou firmou Dimaag představila na veletrhu bauma 2025 v Mnichově mobilní nabíjecí systém s názvem Mobile Megawatt Charging System (MWCS). Tento systém je navržen pro rychlé nabíjení elektrických stavebních… celý příspěvek